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Ambiente
In termini numerici elenchiamo i risultati pi�
significativi ottenuti:
� investimenti nell�Anno 2002
per Euro 82.000 e nell�Anno 2003
per Euro 91.000
� rimozione del 28,56% (pari a 1.365 mq) della superficie di
coperture in cemento amianto dello Stabilimento di Forno
Canavese
� formazione ambientale agli addetti: Anno 2002:
ore 245
(presenza del 93,87%), Anno 2003: ore 135 (presenza del
91,22%)
� sensibile diminuzione della produzione di rifiuti speciali
pericolosi (-66,06%, pari a -43.532 Kg)
� sensibile diminuzione della produzione di rifiuti speciali
non pericolosi (-19,43%, pari a -6.977 Kg)
� nell�Anno 2003
sensibile riduzione del consumo di acqua
prelevata dall�acquedotto del Consorzio Acquedotto
Industriale utilizzata dallo Stabilimento di Forno Canavese
(-69,4%, pari a -9.836 mq)
� nonostante l�aumento sensibile delle ore di produzione
(+21,94%, pari a +33.512 ore) i valori degli indicatori di
consumo delle materie prime e sostanze sono rimasti
pressoch� allineati e costanti
� nessuna emergenza ambientale
� i nuovi impianti/macchinari acquistati presentano gas
refrigeranti gi� eco-compatibili
� altri interventi per ridurre gli impatti ambientali:
impianto di aspirazione-filtrazione granigliatrice FA-BO,
silenziamento camino linea centralizzata nebbie oleose
Stabilimento di Rivara, nuovo sistema di adduzione ammoniaca
per impianto nitrurazione, incapsulamento con cabina
fonoassorbente del bilanciere VACCARI e della troncatrice
FICEP C560, manutenzione straordinaria camino granigliatrice
OMSG
� altri interventi per prevenire l�inquinamento: resinatura
di vasche interrate, studio fattibilit� sostituzione
condensatori potenzialmente contenenti PCB, in utilizzo per
il rifasamento della corrente
� altri interventi per uso razionale risorse: manutenzione
straordinaria torri evaporative, costruzione by-pass
condutture interne di prelievo acqua dal Consorzio
Acquedotto Industriale
� investimenti:
Anno 2004 Euro 33.140,
Anno 2005 Euro 60.750,
Anno 2006 Euro 188.000
� Formazione
ambientale agli addetti:
Anno 2004: ore 209
(presenza del 94,97%),
Anno 2005: ore 97
(presenza del 97,47%),
Anno 2006:
ore 150 (presenza del 94,48%)
� Produzione rifiuti speciali pericolosi:
Anno 2004: 30.650 Kg.
(0,95% del totale),
Anno 2005: 35.055 Kg.
(1,09% del totale),
Anno 2006: 29.947 Kg. (1,00% del totale), da cui si
evince un andamento pressoch� costante, legato alle
oscillazioni annuali produttive
� Produzione rifiuti speciali non pericolosi:
Anno 2004: 3.115 Kg.
(0,10% del totale),
Anno 2005: 3.604 Kg. (0,11%
del totale),
Anno 2006: 2.718 Kg. (0,09% del totale) , da
cui si evince un andamento pressoch� costante, legato alle
oscillazioni annuali della produzione
� Produzione rifiuti speciali assimilabili agli urbani (ma
non RSU):
Anno 2004: 7.034 Kg. (0,22% del totale),
Anno
2005: 11.379 Kg. (0,35% del totale),
Anno 2006: 9.280 Kg.
(0,32% del totale) , da cui si evince un andamento pressoch�
costante, legato alle oscillazioni annuali della produzione
� Produzione rifiuti conferiti per recupero:
Anno 2004: 3.169.930
Kg. (98,73% del totale), Anno 2005:
3.155.947 Kg. (98,44% del totale),
Anno 2006: 2.860.233 Kg. (98,59% del
totale) , da cui si evince un andamento pressoch� costante,
legato alle oscillazioni annuali della produzione
� Consumo di acqua:
Anno 2004: 19.081 mc,
Anno 2005: 6.339 mc (-66,67%),
Anno 2006: 3.580 mc (-43,52%), a seguito
interventi di sostituzione vecchie tubature acqua in ferro
del Consorzio Acquedotto Industriale, manutenzione
straordinaria Torri evaporative, impianti di raffreddamento
Tempra ad Induzione e Pressa Idraulica con circuito
frigorifero chiuso a Forno
� Continua, con piena efficienza e funzionalit�, l�impiego
di due evapo-concentratori per il trattamento di depurazione
del refluo �acqua-grafite� del Rep. Stampaggio a Forno e del
refluo �lubrorefrigerante esausto� del Rep. Lav. Meccaniche
di Rivara. Il loro continuativo utilizzo permette da una
parte una minore produzione di rifiuti e dall�altra un
risparmio del consumo di acqua, visto che dopo il processo
di depurazione, la stessa acqua depurata � riemmessa nel
circuito chiuso produttivo dei due stabilimenti
�
Anni 2004, 2005 e 2006:
interventi per prevenire l�inquinamento: ultimazione della
resinatura di tutte le fosse/vasche interrate (5) delle
presse dei Rep. Stampaggio e Rep. Coniatura di Forno;
dismissione e smaltimento di nr. 6 condensatori stagni
(-54,55%), utilizzati per il rifasamento della corrente,
potenzialmente contenenti PCB, nel Rep. Stampaggio di Forno;
installazione sistemi antivibranti su pressa FARINA e
bilancere VACCARI a Forno; costruzione vasche interrate con
cassero in ferro, saldato a filo, annegato nel cemento
armato, per pressa FARINA e bilancere VACCARI a Forno
�
Anni
2004, 2005 e 2006:
interventi per ridurre gli impatti ambientali: sostituzione
di 4/5 (80%) dei sistemi di aspirazione/filtrazione delle
presse del Rep. Stampaggio di Forno; incapsulamento con
cabina fonoassorbente del caricatore/ribaltatore della
pressa FARINA a Forno; ripristino cabine fonoassorbenti
delle cesoie FICEP C140 e C280, delle cabine fonoassorbenti
dei caricatori/ribaltatori di tutte le altre presse del Rep.
Stampaggio (4) e della pressa 1300 t. di Forno;
installazione sistema di sicurezza all�evapo-concentratore
del refluo �acqua-grafite� di Forno; spostamento del
bilancere VACCARI in una posizione pi� distante dalle
abitazioni poste a Nord dell�ingresso carraio di Forno
�
Anni 2004, 2005 e 2006:
altri interventi per uso razionale delle risorse: riattivato
sistema di rifasamento automatico corrente elettrica del
Rep. Stampaggio di Forno; sostituito vecchio generatore
d�aria calda a Gasolio del Rep. Lav. Mecc di Rivara con
generatori d�aria calda pensili a GPL; sostituzione di parte
di tratto di vecchie condutture interne dell�acqua del
Consorzio Acquedotto Industriale
� I nuovi impianti/macchinari acquistati in questi anni
presentano gas refrigeranti privi di sostanze lesive per
l�ozono
� Tutti i macchinari/centri di lavoro del Rep. Lav.
Meccaniche di Rivara sono posizionati su vasche di
contenimento per la raccolta di eventuali fuoriuscite di
lubrorefrigerante ed olio, e collegati alle linee
centralizzate di aspirazione nebbie oleose o in possesso di
sistema autonomo di filtrazione
� In questi anni, nonostante l�oscillazione sensibile delle
ore di produzione, i valori degli indicatori di consumo
delle materie prime e sostanze/preparati sono rimasti
pressoch� allineati e costanti alle ore di produzione
� Non � occorsa nessuna emergenza ambientale (incendi,
sversamenti sostanze/preparati da incidenti o da rotture
impianti, fughe gas, esplosioni, malfunzionamenti degli
impianti di aspirazione delle emissioni in atmosfera,� )
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